“微技改”助力高炉吃上“放心口粮”
2019-10-28 15:52:25 · 21次点击
为了进一步提升原燃料筛分效果,陕钢集团汉钢公司炼铁厂1号高炉通过对槽下的振筛进行“微技改”,有效的解决了筛分质量差的问题。
9月份以来,1号高炉受原燃料筛分效果差的影响,未经筛分干净的小粒度焦炭和附着在表面的沫子直接进入炉内后,严重恶化了料柱的透气性,导致炉况顺行程度较差,班中崩料较为频繁,制约了进一步强化冶炼,无法达到全负荷生产目标。
如何将“经济料”转化为“放心口粮”,同时保证正常的上料需求,成为了1号高炉极为迫切需要解决的问题。通过实地查看和现场观察后,发现前期在振筛筛板上加装的挡板高度偏低,未能起到延缓筛分流量的作用,加之改装后实际的有效筛分面积较小,根本达不到预期的筛分效果。
“对症方可下良药”,1号高炉与原料车间协商沟通后,立即组织维修工进行“微技改”,将焦炭筛板上的挡板向落料口前移40cm,同时升高挡板5cm。改造后,焦炭筛分效果得到了显著提升,筛分流量较改造前降低了12kg/s,极大的减少了入炉含沫量,为稳定炉况创造了良好的炉外条件,同时对经济技术指标提升起到了良好的促进作用。(陕钢集团汉钢公司炼铁厂 侯向平)
9月份以来,1号高炉受原燃料筛分效果差的影响,未经筛分干净的小粒度焦炭和附着在表面的沫子直接进入炉内后,严重恶化了料柱的透气性,导致炉况顺行程度较差,班中崩料较为频繁,制约了进一步强化冶炼,无法达到全负荷生产目标。
如何将“经济料”转化为“放心口粮”,同时保证正常的上料需求,成为了1号高炉极为迫切需要解决的问题。通过实地查看和现场观察后,发现前期在振筛筛板上加装的挡板高度偏低,未能起到延缓筛分流量的作用,加之改装后实际的有效筛分面积较小,根本达不到预期的筛分效果。
“对症方可下良药”,1号高炉与原料车间协商沟通后,立即组织维修工进行“微技改”,将焦炭筛板上的挡板向落料口前移40cm,同时升高挡板5cm。改造后,焦炭筛分效果得到了显著提升,筛分流量较改造前降低了12kg/s,极大的减少了入炉含沫量,为稳定炉况创造了良好的炉外条件,同时对经济技术指标提升起到了良好的促进作用。(陕钢集团汉钢公司炼铁厂 侯向平)
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