当今时代是一个“速度”的时代,企业的发展、变化必然导致设备管理与维修模式的变化。对企业,设备是资产主体,设备运行性能是确保安全生产、产量目标、产量合格率等关键因素。张彦同志作为一名生产车间技术员,他深感责任重大,始终兢兢业业工作在生产的第一线,不敢有丝毫懈怠。在中心领导和作业区领导的帮助和支持下,在2018年设备管理工作中以思维革新求突破,以技术创新求发展,为了适应公司跨越式发展和资源控制战略,贯彻龙钢公司做大做强二次资源综合利用的方针,鼓励员工跳出思维的禁锢,打破传统观念,大胆创新。并注重与外部的联系与交流,及时了解外部动态,掌握新技术、新材料、新方法。使设备的装备素质得
到不断的提升,增强了生产后劲,促进企业生产持续发展。
完善制度管理,提高设备管理水平
无规矩不成方圆,完善的制度并强有力的贯彻实施是提升管理的关键。从完善制度入手,分别修订了设备安装、调试、使用与维护保养等设备管理制度,并建立了相应的实施、检查表,将制度的执行标准化、程序化、规范化,保障了制度的落实执行到位,从而在很大程度上提升了设备管理水平。
同时,完善设备的档案管理,建立比较全面的设备档案,包括维修中的经验与案例,为维修和培训提供指导;摸索检修周期,为预防维修提供理论依据,从而为我车间节约大量的资金;对故障停车召开专题分析会,总结经验与不足;推行参数化管理,通过对现场设备进行反复不断的写实,运用统计技术找出设备各部位的标准工艺参数,并纳入标准化作业指导书指导操作与维修。通过这些基础工作的开展促进设备管理走上规范化、制度化道路,全面提升设备管理水平。
工艺优化排头兵
协同作业区设备主管对TDLAS技术进行研究,分析TDLAS技术激光分析系统与传统U23分析系统的优劣势,对十万三阀组5#6#转炉煤气回收系统及八万三阀组3#4#转炉煤气回收系统进行激光分析系统升级改造,在提高测量的准确度的同时,省略了对采样气体进行预处理过程,克服U23探头堵塞问题,使转炉煤气回收率得以提高,回收的转炉煤气品质安全性更高,从经济角度分析,该项目的投运每年可以为企业节约大量运营成本,经济效益明显;从资源利用角度分析,有效地遏制对环境污染,提高资源利用率,有效的缓解环境压力,符合促进龙钢公司的可持续发展的战略要求。
由于公司的不断扩建发展,新区空压站及老区空压站产生区位差异,形成压缩空气系统的供应不平衡,导致各站区无法停机检修;异常状况对系统造成影响。
为了解决压缩空气供应不平衡现状,与能检中心多名气体专家,成立新老区压缩空气改造攻关小组,完成改造方案编制,材料、工艺选定,及后期探伤试验等工作。
现该项目前期施工现已完成,待投入使用后能够消除各站区的区位差异,不论哪个站区停机检修或在异常状况下,压缩空气供应始终处于最佳状态;通过压缩空气主管网的创新优化,使得干压缩空气与普压缩空气单独供应,进一步提升压缩空气的供应质量,降低能源消耗成本;为节能环保综合治理奠定了坚实的基础。
新材料的创新应用
通过日常网络检索、咨询,对新型氢化丁晴橡胶超强的屈挠性、耐油性、抗腐蚀老化性能有了初步的认识,利用休年假期间对生产厂家进行实地考察,通过对氢化丁晴橡胶物理机械性能、热空气老化、耐臭氧老化、拉伸、耐油、耐寒性能、强度、屈挠性能等一系列试验后,最终选定由新型氢化丁晴橡胶替代传统氯丁橡胶(大气侧)、晴基丁二烯橡胶(煤气侧)组合形式皮膜,于2018年4月完成十万转炉煤气柜龟裂皮膜更换工作,延长了气柜使用寿命,降低生产过程中存在的安全风险,减少因气柜停机检修造成的煤气放散造成的大气污染,从而达成公司能源综合再利用、环保节能、降低运营成本的目标,为龙钢公司快速发展起到推进作用。
设备技改保生产
2018年6月炼钢新区机前管道增设喷淋系统,致使十万三阀组转炉煤气回收系统管网内水量加剧、污泥冲刷,导致排水器、水封逆止阀堵塞,管网压力升高,无法正常回收。
根据该现状,自主设计DN1800排水器,经机修加工制作后,将现场7室方形排水器进行更换,增加排水器排水量,降低管道内积水,回收系统恢复正常。
加压机检修每次都需拆除震动探头,多次拆除探头导致震动探头丝头磨损严重,无法与底座固定牢靠,使加压机振动值无法准确显示,导致加压机震动突然上升,联锁停机,送出量不能保障,影响回收率。自行制作可拆卸的震动探头连接底座,通过小技改解决了日常生产维修中的难点问题,提高震动探头的使用周期,保证加压机安全 稳定顺行。
十万站区共有加压机3台,日常运行状态为开2备1,单台加压机实际送出量为:3.5万m³/h左右,无法满足公司转炉煤气各用户的供应需求。通过检索、查阅相关文献及生产厂商沟通交流,提高对三元流技术的认知。备件回货后,根据气封及铝齿实际安装尺寸,对现场加压机气封及铝齿密封进行改造后安装。三元流转子改造后,不仅提高了加压机运行的稳定性,延长了加压机的运行寿命,同时将单台加压机的输送能力提高了8000-10000m³/h。
八万3#电除尘自投运以来,内部盲刺脱落严重,导致电除尘接地、高压频繁掉电,无法满足正常生产需求。通过十万电除尘检修时拆除的芒刺进行回收再利用,根据3#电除尘内部构造,对回收的芒刺进行改造,将旧芒刺翼板割除,向下延伸20cm,进行焊接加固,同时,使用高压水枪对回收芒刺表面积灰及锈迹进行清理、安装、调试,运行效果良好。根据十万电除尘大修改造费用计算,为节约成本69万余元。
内化与心,外化于行,优化提升公司气体管网,重新构建公司气体用户新局面
1、转炉煤气系统扩展新用户,降低管网压力,提高转炉煤气输送能力。完成对1#、2#高炉转炉煤气混烧改造项目,新增转炉煤气管网直供华富新能源。对十万出站450用户管道进行重新碰口,加大450用户供气可靠性。
2、组织人员完成炼铁路焦炉煤气管道改造工作,解决焦炉煤气管道使用年限长腐蚀严重问题。将公司放散塔点火气源改为焦炉煤气,提高公司集中放散塔点火可靠性。
3、针对炼钢一区、二区余热发电的先后投入运行,提前入手,对公司各生产蒸汽用户进行摸底,统计管网漏点,进行蒸汽疏水改造。从公司角度,制定了公司蒸汽攻关方案,有效避免蒸汽浪费,保障余热发电项目的高效运行。
4、着眼全局,针对公司新项目用气管道的不断建成,老旧管道不断停用的新局面,编排了公司废旧管道拆除计划,目前废旧管道拆除工作已开始实施。预计此项目的完成,不仅为后期新建管道敷设提供了便利保证新项目的安全生产,也为公司“工业旅游”项目绿化、亮化工作提高了硬件保障。
他以TPM全员设备管理为抓手,推进设备管理工作上台阶。实现设备维护费用和备件备用大幅降低,降低设备故障率,服务于生产。以TPM标杆作业区为契机,全面抓好设备管理工作;以区域设备定检为抓手,做好设备维修工作;抓好设备大修技改工作,保系统稳定顺行;坚持设备长周期寿命管理,做好预测预防工作;持续开展修旧利废工作,特别是高价值物质的维修工作;狠抓设备隐患治理工作,确保安全生产。(龙钢公司能源检计量中心 刘富鑫)
到不断的提升,增强了生产后劲,促进企业生产持续发展。
完善制度管理,提高设备管理水平
无规矩不成方圆,完善的制度并强有力的贯彻实施是提升管理的关键。从完善制度入手,分别修订了设备安装、调试、使用与维护保养等设备管理制度,并建立了相应的实施、检查表,将制度的执行标准化、程序化、规范化,保障了制度的落实执行到位,从而在很大程度上提升了设备管理水平。
同时,完善设备的档案管理,建立比较全面的设备档案,包括维修中的经验与案例,为维修和培训提供指导;摸索检修周期,为预防维修提供理论依据,从而为我车间节约大量的资金;对故障停车召开专题分析会,总结经验与不足;推行参数化管理,通过对现场设备进行反复不断的写实,运用统计技术找出设备各部位的标准工艺参数,并纳入标准化作业指导书指导操作与维修。通过这些基础工作的开展促进设备管理走上规范化、制度化道路,全面提升设备管理水平。
工艺优化排头兵
协同作业区设备主管对TDLAS技术进行研究,分析TDLAS技术激光分析系统与传统U23分析系统的优劣势,对十万三阀组5#6#转炉煤气回收系统及八万三阀组3#4#转炉煤气回收系统进行激光分析系统升级改造,在提高测量的准确度的同时,省略了对采样气体进行预处理过程,克服U23探头堵塞问题,使转炉煤气回收率得以提高,回收的转炉煤气品质安全性更高,从经济角度分析,该项目的投运每年可以为企业节约大量运营成本,经济效益明显;从资源利用角度分析,有效地遏制对环境污染,提高资源利用率,有效的缓解环境压力,符合促进龙钢公司的可持续发展的战略要求。
由于公司的不断扩建发展,新区空压站及老区空压站产生区位差异,形成压缩空气系统的供应不平衡,导致各站区无法停机检修;异常状况对系统造成影响。
为了解决压缩空气供应不平衡现状,与能检中心多名气体专家,成立新老区压缩空气改造攻关小组,完成改造方案编制,材料、工艺选定,及后期探伤试验等工作。
现该项目前期施工现已完成,待投入使用后能够消除各站区的区位差异,不论哪个站区停机检修或在异常状况下,压缩空气供应始终处于最佳状态;通过压缩空气主管网的创新优化,使得干压缩空气与普压缩空气单独供应,进一步提升压缩空气的供应质量,降低能源消耗成本;为节能环保综合治理奠定了坚实的基础。
新材料的创新应用
通过日常网络检索、咨询,对新型氢化丁晴橡胶超强的屈挠性、耐油性、抗腐蚀老化性能有了初步的认识,利用休年假期间对生产厂家进行实地考察,通过对氢化丁晴橡胶物理机械性能、热空气老化、耐臭氧老化、拉伸、耐油、耐寒性能、强度、屈挠性能等一系列试验后,最终选定由新型氢化丁晴橡胶替代传统氯丁橡胶(大气侧)、晴基丁二烯橡胶(煤气侧)组合形式皮膜,于2018年4月完成十万转炉煤气柜龟裂皮膜更换工作,延长了气柜使用寿命,降低生产过程中存在的安全风险,减少因气柜停机检修造成的煤气放散造成的大气污染,从而达成公司能源综合再利用、环保节能、降低运营成本的目标,为龙钢公司快速发展起到推进作用。
设备技改保生产
2018年6月炼钢新区机前管道增设喷淋系统,致使十万三阀组转炉煤气回收系统管网内水量加剧、污泥冲刷,导致排水器、水封逆止阀堵塞,管网压力升高,无法正常回收。
根据该现状,自主设计DN1800排水器,经机修加工制作后,将现场7室方形排水器进行更换,增加排水器排水量,降低管道内积水,回收系统恢复正常。
加压机检修每次都需拆除震动探头,多次拆除探头导致震动探头丝头磨损严重,无法与底座固定牢靠,使加压机振动值无法准确显示,导致加压机震动突然上升,联锁停机,送出量不能保障,影响回收率。自行制作可拆卸的震动探头连接底座,通过小技改解决了日常生产维修中的难点问题,提高震动探头的使用周期,保证加压机安全 稳定顺行。
十万站区共有加压机3台,日常运行状态为开2备1,单台加压机实际送出量为:3.5万m³/h左右,无法满足公司转炉煤气各用户的供应需求。通过检索、查阅相关文献及生产厂商沟通交流,提高对三元流技术的认知。备件回货后,根据气封及铝齿实际安装尺寸,对现场加压机气封及铝齿密封进行改造后安装。三元流转子改造后,不仅提高了加压机运行的稳定性,延长了加压机的运行寿命,同时将单台加压机的输送能力提高了8000-10000m³/h。
八万3#电除尘自投运以来,内部盲刺脱落严重,导致电除尘接地、高压频繁掉电,无法满足正常生产需求。通过十万电除尘检修时拆除的芒刺进行回收再利用,根据3#电除尘内部构造,对回收的芒刺进行改造,将旧芒刺翼板割除,向下延伸20cm,进行焊接加固,同时,使用高压水枪对回收芒刺表面积灰及锈迹进行清理、安装、调试,运行效果良好。根据十万电除尘大修改造费用计算,为节约成本69万余元。
内化与心,外化于行,优化提升公司气体管网,重新构建公司气体用户新局面
1、转炉煤气系统扩展新用户,降低管网压力,提高转炉煤气输送能力。完成对1#、2#高炉转炉煤气混烧改造项目,新增转炉煤气管网直供华富新能源。对十万出站450用户管道进行重新碰口,加大450用户供气可靠性。
2、组织人员完成炼铁路焦炉煤气管道改造工作,解决焦炉煤气管道使用年限长腐蚀严重问题。将公司放散塔点火气源改为焦炉煤气,提高公司集中放散塔点火可靠性。
3、针对炼钢一区、二区余热发电的先后投入运行,提前入手,对公司各生产蒸汽用户进行摸底,统计管网漏点,进行蒸汽疏水改造。从公司角度,制定了公司蒸汽攻关方案,有效避免蒸汽浪费,保障余热发电项目的高效运行。
4、着眼全局,针对公司新项目用气管道的不断建成,老旧管道不断停用的新局面,编排了公司废旧管道拆除计划,目前废旧管道拆除工作已开始实施。预计此项目的完成,不仅为后期新建管道敷设提供了便利保证新项目的安全生产,也为公司“工业旅游”项目绿化、亮化工作提高了硬件保障。
他以TPM全员设备管理为抓手,推进设备管理工作上台阶。实现设备维护费用和备件备用大幅降低,降低设备故障率,服务于生产。以TPM标杆作业区为契机,全面抓好设备管理工作;以区域设备定检为抓手,做好设备维修工作;抓好设备大修技改工作,保系统稳定顺行;坚持设备长周期寿命管理,做好预测预防工作;持续开展修旧利废工作,特别是高价值物质的维修工作;狠抓设备隐患治理工作,确保安全生产。(龙钢公司能源检计量中心 刘富鑫)
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