近期,陕钢龙钢公司炼钢厂技术人员对转炉蒸汽传输管道进行了改造,不仅实现了蓄热器与转炉同步检修的目的,而且年可创效约175万元。
以前,该单位5#、6#转炉在炼钢过程中产生的余热蒸汽经汽包通过管道送至蓄热站,因蒸汽在进入蓄热器时共用一组管道,导致蓄热器检修时不能根据转炉的检修安排同步进行,不仅造成能源浪费,影响余热发电产量,而且导致人员劳动强度增大。
针对此项制约生产瓶颈问题,该单位组织相关技术人员进行了攻关,通过研究资料,结合现场设备工艺及管路布局,对进气总管进行分支,南边蓄热器由5#炉供给气源,北边蓄热器由6#炉供给气源。
改造后,不仅实现了蓄热器与转炉同步检修的目的,且单台蓄热器出现故障后可实现独立处理,大大降低了人员劳动强度,保证了余热发电项目所需气源的稳定性,还创造了效益。(陕钢龙钢公司 姚龙 )
以前,该单位5#、6#转炉在炼钢过程中产生的余热蒸汽经汽包通过管道送至蓄热站,因蒸汽在进入蓄热器时共用一组管道,导致蓄热器检修时不能根据转炉的检修安排同步进行,不仅造成能源浪费,影响余热发电产量,而且导致人员劳动强度增大。
针对此项制约生产瓶颈问题,该单位组织相关技术人员进行了攻关,通过研究资料,结合现场设备工艺及管路布局,对进气总管进行分支,南边蓄热器由5#炉供给气源,北边蓄热器由6#炉供给气源。
改造后,不仅实现了蓄热器与转炉同步检修的目的,且单台蓄热器出现故障后可实现独立处理,大大降低了人员劳动强度,保证了余热发电项目所需气源的稳定性,还创造了效益。(陕钢龙钢公司 姚龙 )
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