今年以来,陕钢龙钢炼铁厂从提升燃料质量、摸索最佳配比、降低固燃消耗入手,开展阶段性固燃消耗指标攻关,通过严把原料入口关、实施精准配比、强化工艺设备操作等举措,固燃消耗指标降低6kg/t矿以上,成效显著。
引进质量异议机制,强化表观质量验收。
强化燃料质量源头验收管控,对突出矛盾经过协调,运用质量表观验收异议机制,对粒度、水分超出规定范围的予以拒收,由各相关单位协调解决,强化源头标准管理,确保入厂燃料质量过关。
摸索最佳配比,降低固燃单耗。
以前,烧结所用燃料以炉后返焦沫为主,另加外购焦沫补充。因外购焦沫供应厂家多、成分杂,加之使用量无法固定,致使烧结矿质量和煤耗上下波动。针对这一现象,该单位试行“内转外购固定配比,内转外购单独堆放”的改进措施,并采购一套水分测量设备,实时监测入仓焦沫水分,逐步摸索出了多套配比方案,结合市场采购种类,随时调整最佳配比,效果明显。截至7月底,固燃单耗下降超过6kg/t。
加强工艺操作检测,确保焦沫粒度合格。
为确保80%的粒度合格率,四辊工段按照操作工每1小时、班长每2小时、工长每8小时检测1次焦沫粒度的频率,发现不合格品后及时调整操作,并将所有信息反馈至各相关微信群。同时采取强化破碎设备调节、调节焦沫流量等措施,发挥设备最大潜能。
严格交接班制度,做到管控无死角无遗漏。
遵循精细化操作这一指导思想,针对交接班前后质量易波动情况,实施面对面交班制度,交接清楚上一班生产存在问题及注意事项,交接四辊设备当前状况及原料情况,并在运行记录中签字确认,以备监督抽查。(陕钢龙钢炼铁厂 刘永超)
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