TPM精益设备管理进行时
TPM精益设备管理在陕钢龙钢公司深入推进已半年有余,在轧钢厂整个推进过程以现场6S管理、全员生产维修两条主线同时抓,充分发挥专业联动,持续推进站室打造、现场自主改善等活动,更在劣化倾向管理工作中取得生产实效。
专业联动治死角
骄阳似火,坐着不动都在出汗的中午两点,只见该单位双塔文化广场下红、黄、蓝,整齐划一的队伍正在集结,“第一组,棒三清理平台下渣铁分离;第二组运行厂房彩钢瓦填充物清理;第三组,高线打包机备件转运。”原来是轧钢厂现管办牵头的“战高温、斗酷暑”为主题的义务劳动,劳动小组由单位处级领导带队,科级干部、科员参加,全覆盖的对分厂内死角盲点进行专项治理。烈日灼人,阳光下清理玻璃丝棉填充物的他们带着手套还是能感觉又扎又痒,但是没有一个人喊累,手上的动作没有停,通过为期一个月的义务劳动,死角盲点基本治理完成,作业现场环境焕然一新。
手脑并动提效益
“我认为应该对压下装置进行拆卸、利用其它损坏的压下装置,更换压下内部涡轮蜗杆,这样就能通过拼装达到压下装置再利用的效果。”中午吃饭时间,几个维修工正在讨论压下装置改造再利用的细节。自TPM精益设备推进以来,轧钢厂充分调动一线员工的主动性,通过奖励机制来激励员工自主开展现场、设备的改善活动,仅6、7月份各作业区完成自主改善案例共计112项,其中优秀自主改善案例共计34项,修旧利废指标均超额完成,合计节省备件费用407.5万元。通过自主改善的过程对现场不要物进行充分分解和处理,对于可用备件进行修改利用,既治理了现场,也提高了生产效率,为科学设备管理的实行增添动力。
劣化倾向管理见奇效
设备的顺行是生产的保障,轧钢厂高速线材7架减速机自从2010年建厂以来从未进行整机更换,设备进入运行周期后期,减速机齿轮有一定的磨损,在推行TPM精益设备管理中对其进行劣化倾向管理,每两天进行一次振动、温度等数据的测量,监护运行,对数据进行分析,对设备运行状况进行预知、预判,并同时做好应急方案,能确保在故障发生后两小时内恢复生产,通过对7架减速机为期一个月的劣化倾向管理,目前该减速机运行正常,为采购和备机回货更换赢得宝贵时间,真正让精益设备管理深入生产,取得实效。
科学的精益设备管理在轧钢厂落地、生根、结出喜人果实,不断让更多一线员工参与其中,也为企业长久发展,奠定坚实基础。(陕钢龙钢公司 张鸿凯)
TPM精益设备管理在陕钢龙钢公司深入推进已半年有余,在轧钢厂整个推进过程以现场6S管理、全员生产维修两条主线同时抓,充分发挥专业联动,持续推进站室打造、现场自主改善等活动,更在劣化倾向管理工作中取得生产实效。
专业联动治死角
骄阳似火,坐着不动都在出汗的中午两点,只见该单位双塔文化广场下红、黄、蓝,整齐划一的队伍正在集结,“第一组,棒三清理平台下渣铁分离;第二组运行厂房彩钢瓦填充物清理;第三组,高线打包机备件转运。”原来是轧钢厂现管办牵头的“战高温、斗酷暑”为主题的义务劳动,劳动小组由单位处级领导带队,科级干部、科员参加,全覆盖的对分厂内死角盲点进行专项治理。烈日灼人,阳光下清理玻璃丝棉填充物的他们带着手套还是能感觉又扎又痒,但是没有一个人喊累,手上的动作没有停,通过为期一个月的义务劳动,死角盲点基本治理完成,作业现场环境焕然一新。
手脑并动提效益
“我认为应该对压下装置进行拆卸、利用其它损坏的压下装置,更换压下内部涡轮蜗杆,这样就能通过拼装达到压下装置再利用的效果。”中午吃饭时间,几个维修工正在讨论压下装置改造再利用的细节。自TPM精益设备推进以来,轧钢厂充分调动一线员工的主动性,通过奖励机制来激励员工自主开展现场、设备的改善活动,仅6、7月份各作业区完成自主改善案例共计112项,其中优秀自主改善案例共计34项,修旧利废指标均超额完成,合计节省备件费用407.5万元。通过自主改善的过程对现场不要物进行充分分解和处理,对于可用备件进行修改利用,既治理了现场,也提高了生产效率,为科学设备管理的实行增添动力。
劣化倾向管理见奇效
设备的顺行是生产的保障,轧钢厂高速线材7架减速机自从2010年建厂以来从未进行整机更换,设备进入运行周期后期,减速机齿轮有一定的磨损,在推行TPM精益设备管理中对其进行劣化倾向管理,每两天进行一次振动、温度等数据的测量,监护运行,对数据进行分析,对设备运行状况进行预知、预判,并同时做好应急方案,能确保在故障发生后两小时内恢复生产,通过对7架减速机为期一个月的劣化倾向管理,目前该减速机运行正常,为采购和备机回货更换赢得宝贵时间,真正让精益设备管理深入生产,取得实效。
科学的精益设备管理在轧钢厂落地、生根、结出喜人果实,不断让更多一线员工参与其中,也为企业长久发展,奠定坚实基础。(陕钢龙钢公司 张鸿凯)
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