小创新、大作用,推进公司高质量发展

小创新、大作用,推进公司高质量发展

2019-08-14 21:42:41    1482次点击               发布者:风一样自由       字体:【

      一直以来,陕钢集团汉钢公司设备管理中心坚持“科技创新驱动,为企业高质量发展添力”的原则,从本职工作出发,不断提高人员设备管理业务技能水平,并借助科技创新的契机,以设备改良、整体装备提升为目标,不断推进科技项目实施,为生产稳定顺行提供设备保障,进而推动汉钢公司高质量发展前进步伐。
      软件二次开发,实现电度计量自动抄表功能。汉钢公司共有26座高压配电室,其中10kV子高压室已实现无人值守。值班员每日零点需对全厂700余个开关柜电度计量装置进行手动抄录、统计,人工抄录劳动强度大、花费时间多、误差较大,加上用电量统计在每日零点进行,值班人员进出生产区域存在一定的安全隐患。中心三电车间高压工段及时开展对标考察、技术交流,以现有的微机保护装置自动监控后台为平台,通过对ECOMM(电子通信)软件进行二次开发,将各种型号电度表通过串口通讯与监控平台连接,实现在监控平台可查看各高压配电室电度表的实时底数功能,并根据统计需求制作个性化报表,定时进行报表生成和打印。高压系统电度计量自动抄表系统的改造实施,在现有计量方式的基础上提高了准确性,避免了人工计量误差,能及时发现用电异常,减少电能的浪费,为公司计量统计和能源成本分析提供可靠数据。
      更换核心元器件,解决难题,降低残压。公司铁前/钢轧10kV中心站作为配电系统枢纽,担负全厂21个子高压室进线馈出配电任务,子高压室分布范围广、馈出线路长,单个系统发生接地、短路事故,将导致生产系统中断。为进一步解决此项问题,中心高压工段引进母线低残压技术,采取在铁前10kV、钢轧10kV高压室原有PT(电压互感器)柜基础上,更换低残压母线过电压保护装置的专用微机控制器、低残压保护单元、专用抗饱和电压互感器、智能开关等核心元器件,有效解决了高压配电系统中PT保险烧断问题,降低了母线端30%的残压,从而更好地保护了母线绝缘层,延长了电缆和整个母线绝缘层的耐冲击次数及使用寿命。
      小创新,实现料罐差压冗余,确保了高炉上料的正常。1#高炉炉顶料罐压力为上料系统均压、放散判断的关键参数,一旦料罐压力变送器发生故障,将会直接导致高炉无法正常上料,且无法在线清理疏通。鉴于此,中心三电车间维修骨干们经过学习考察,在料罐和上升管壁上新开孔,在料罐平台新增一台差压变送器,将料罐压力和上升管压力分别引至差压变送器高、低压侧,将差压变送器信号传送至PLC(可编程逻辑控制器)系统进行信号处理,即可作为炉顶均压、放散的判断参数。项目实施后,实现了两套测量装置相互独立,并在主控画面增加切换按钮,一旦其中一套发生故障,可手动切换至另一套,对故障及时进行现场处理,不影响高炉正常上料,且减少人员作业的安全隐患。
      围绕中心、主动出击,挖掘设备疑难问题,通过申报、实施四新、技术进步等科技项目,实现设备改造改良、装备水平提升,是设备管理中心履行“科技创新兴企”不变的承诺。(陕钢集团汉钢公司设备管理中心  曹娟娟)
 

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