“炉长你看,渣池的彩钢瓦采用了1年,就被蒸汽氧化腐蚀了”安全员摇着头,抱怨着说道。
“是啊!这也是老顽疾了,一日不治一日患,光是换这彩钢瓦花费的人力、财力怕是都上千万了!”炉长王志军皱着眉头说道。
“炉长,这次咱们1号炉停炉大修,把这个项目再报上去?”安全员半问半解的说道。
“行!”炉长看了看手中残破的彩钢瓦,坚定地说道。
1#高炉自2011年建成投产以来,渣池蒸汽回收一直是环保工作的一项重要问题,渣沟中产生大量的蒸汽不断氧化腐蚀高炉平台北侧、西侧、顶部彩钢瓦及主体建筑,平均1年多就要更换一次彩钢瓦,而且还影响高炉平台员工作业视线,存在严重安全隐患。
自2012年开始,1#高炉一直讨论渣池蒸汽回收项目,也通过环保提升计划进行报备,但因为生产冲突一直未能得到有效解决。事业部成立后,渣池蒸汽回收问题也成了事业部急需解决的问题。
在炼铁事业部的积极协调下,今年高炉大修计划中,渣池蒸汽回收管道改造被列为公司重点项目,汉钢公司统一招标。2月16日,二十三冶做好设计图,雷厉风行展开全面施工和管道架设。1#高炉渣池蒸汽回收管道正式开始安装,本着降本增效的原则,在原本渣沟的基础上焊接蒸汽罩将整段渣沟进行覆盖,并在渣沟中部垂直安装蒸汽回收管道,渣池蒸汽回收管道共有两条,高度约60米,管道直径约2.5米,将蒸汽进行回收后通过管道排放至空气中,避免了对主体建筑氧化腐蚀。
此项目的落地生根预示着1#高炉历经六年的顽疾将得到彻底解决,同时也保障了高炉平台作业人员的安全,节省了频繁更换拆卸的人力、物力,通过项目改造大大缩短了高炉检修周期,延长了高炉设备使用寿命,预计为公司节约备品备件资金约1600万元。(张海涛)
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