“铃铃铃……”元月24日凌晨1点30分许,正在睡梦中的宝鸡机车检修厂检修车间交车组党员杨小军,被一阵急促的手机铃声惊醒了。
“杨师傅,待离厂的SS4型机车出现无显示跳闸现象,你抓紧来厂处理一下!”电话那头传来指挥中心值班人员焦急的声音。
“好,我马上就到!”挂掉电话,杨小军顺手裹了件大衣,跨上自行车便往厂内赶去。十几分钟后,杨小军拎着工具登上了机车。在向乘务员详细了解故障现象后,他熟练地操纵着司机台上的几组按钮进行故障验证。经现场分析,他将故障原因锁定在司控器指令及微机柜插件上,随即进行多次倒组试验,最终判定故障为在司控器指令信号输出问题。
做好安全防护后,他迅速钻进狭窄的车体内,借着手电筒微弱的灯光,认真检查司控器主副台插头和端子排的连线状态,逐一进行测试。经检查发现,司控器副台插头的700号线由于绑扎过紧,出现松脱、虚接现象。重新压接处理后,再次合闸试验,故障消失。随后多次试验,均未出现跳闸现象。2点20分,机车按计划出库上线。
春运期间,像杨小军一样被称为“特种兵”的党员应急突击队员,成了机车检修战场上一支冲得上、打得赢的中坚力量。
为了确保出厂机车质量“零缺陷”、“零误差”,该厂结合开展“春运攻坚当先锋”主题实践活动,充分发挥党组织和党员作用,将党员技术骨干安排在关键工序、重点岗位和薄弱环节盯控上,对试运前及待验交机车车钩、走行部、制动系统、受电弓等关键部位进行重点检查卡控,及时发现并消除机车安全质量隐患。以大修机车质量年活动为平台,围绕机车检修过程中的惯性质量问题和技术难题,组织党员开展技术攻关活动,确立主断路器故障、SS4机车抱轴瓦故障、SS7C机车轮对偏磨等8项重点攻关项目,细化质量改进措施21项,逐项明确攻关责任部门、责任人和完成时限,不断提升机车检修质量。
为了加快机车检修进度,该厂指定生产、技术部门党员骨干负责台车包保,从机车入厂复检、抬车解体、配件检修、落成试验、试运交车等环节推行“一条龙”检修服务,明确包保职责及时间节点,协调解决技术及生产环节问题,为春运机车检修打造“绿色通道”。同时,不断完善机车质量信息反馈及应急处置措施,创新修后服务管理,由厂领导、各车间分片包保承修单位,组建党员修后服务应急突击队,赴运用段24小时驻勤值班,现场提供全方位技术支持,遇有质量问题第一时间处理,最大限度地减少机车故障停时,为春运机车安全运行提供优质服务。(赵选团)