“截止今天,我们已经连续6个月、116台实现无轴瓦发热零活了,看来这‘组合疗法’还挺管用啊!大伙继续努力,争取创造更高纪录!”5月21日上午,宝鸡机车检修厂机械车间机械组早点名会上,工长杨天虎兴奋地说道。
轴瓦发热是影响机车运用质量的一大顽疾。每年因轴瓦发热造成的机车责任临修、返工及二次试运等问题居高不下,既严重威胁着铁路运输安全,又浪费了大量的人力与物力。
为了彻底根治这一顽疾,该厂机械车间结合轴瓦检修作业实际,成立由现场技术员、质检员及工人技师组成的攻关小组,围绕“人、机、料、法、环”五大环节,深入剖析轴瓦发热产生的原因,有针对性地进行攻关改进。
他们从新瓦配瓦方案、旧瓦合金面刮修量、抱轴承变形量和啮合试验等方面入手,重新制作轴瓦胎具、卡具等工装,对轴瓦内径进行重挂合金和机加工处理,再根据待装车轴轴径实际尺寸,对待配轴瓦高点、扩大部分进行二次刮研或镟修,保证组装后状态良好。
攻关过程中,他们严格落实“一轴一案”制度,逐步摸索建立了一套科学有效的测量方法,通过对选配轴瓦内径进行“三面九点”测量确认,保证轴瓦与轴径配合间隙符合技术要求。在机车轮对、牵引电机组装及啮合试验时,指定专人现场盯控,落实组装工艺标准,仔细核对实际组装后的技术尺寸、试验时间及温升等参数,发现问题,现场协调解决。同时,他们还对每台试运返回机车轴瓦间隙进行再次测量确认,与试运前作以比较,掌握变化规律,总结技改经验,持续加以改进,从源头上降低了轴瓦发热问题的发生概率。
作者:宝鸡机车检修厂党群室 赵选团、安保利