本网讯 “这套新装置,不仅智能化水平高、运行稳定可靠,而且检修方便、维修成本低。批量投产后,必将大幅提升检修效率。”提起新研发的韶山型电力机车自动过分相处理装置,省级“职工创新工作室”、宝鸡机车检修厂电子中心副主任叶武兴奋地说道。
以前,机车过分相装置检修时,由于生产厂家技术封锁,只能长期依靠返厂修或购买新设备,促使机车检修成本居高不下,严重影响正常检修生产。
为了从根本上打破机车检修关键技术受制于人的被动局面,这个厂立足检修生产实际,大力实施“科技强厂、人才兴厂”战略,在深入调研的基础上,成立了以机车电子、机械配件检修检测中心为主体的“职工创新工作室”,加强对科技创新工作的组织领导,并从政策、经费等方面为职工科技创新活动的开展创造有利条件。同时,坚持把“职工创新工作室”建设作为提升企业创新能力和竞争实力的出发点,健全完善了以厂、车间、班组为主体的三级科技创新组织体系,通过定题研发、项目制运作的方式,一改以往职工个体、单一的技术革新模式,逐步向以首席技师、岗位技术能手和新入厂大学生共同加盟的专业化、团队化方向发展,努力将“创新工作室”打造成解决技术难题、优化工艺、产品开发、节能降耗等方面的“攻坚室”,最大限度地发挥技术人才优势,持续提升机车检修质量。
机车过分相控制盒由PLC控制系统、单片机和外围电路组成,PLC是整个系统的控制核心,开发该装置的关键就是要设计出一套能够测试PLC逻辑关系的专用软件。接到任务后,这个厂电子中心助理工程师、09年入厂青年大学生谢晓涛和他的团队积极行动,认真查阅相关技术资料,对照实物反复琢磨,寻找规律,重新编写测试程序。经过多次试验,终于掌握PLC核心控制技术,攻克了这一难题。经检测试验,各项指标均符合技术要求,而且批量生产后,将大幅压缩机车检修成本,结束该装置长期委外修的历史。
针对机车轴瓦发热、齿轮箱漏油等惯性质量故障,严重影响机车检修质量的“老大难”问题,这个厂机械车间“创新工作室”从检修技术、人员素质等方面入手,采取现场技术研讨、随车跟踪记录等措施,逐台对组装机车状态进行技术分析,认真查摆故障产生的根源,有针对性地加以进行整改,使这一问题等到了有效控制,机车运用质量信息反馈也较去年同期下降了30%,连续19台机车一次验交成功,确保了运输一线优质供车。
据统计,今年以来,这个厂依靠“职工创新工作室”技术人才优化整合优势,已累计完成机车空调电源系统研制、气囊式受电弓大修、SS4平波电抗器大修、机车轮对销孔加工及SS3、SS4型机车谐波阻容发热等四十多项重点攻关项目,其中7项创新成果在陕西省首届职工科技节活动中获奖,厂电子中心也被授予省级“职工创新工作室”。这些项目的开发实施,既为企业提升检修能力、拓展市场份额、促进长远发展奠定了坚实的基础,又产生了相当可观的经济效益。
如今,“职工创新工作室”已经成了攻坚克难的平台、技术交流的平台、展示职工风采和优势整合双赢的平台,更成了促进厂健康、快速发展的“助推器”。
(赵选团)