前期,陕钢集团汉钢公司炼钢厂利用检修契机分别对两台连铸机进行了165mm方坯改造,但由于经验积累不足,投产初期,当连铸坯拉速>2.6m/min时,连铸坯角部裂纹缺陷明显,严重时也会造成连铸漏钢,这一度成为了连铸坯质量控制的难题。
为了解决这一难题,使钢坯角部裂纹得到有效控制,炼钢厂成立了1#连铸机钢坯质量提升攻关组,组织相关人员进行了现场观察、研讨分析,发现造成连铸坯角部裂纹和漏钢的原因是连铸坯进入结晶器后,在二冷零段至Ⅰ段纵向冷却过程中因反复冷却、回温所致。随后,攻关组召开了专题会议,通过测量喷嘴与连铸坯之间距离,推算二冷水对连铸坯断面达到全覆盖所需的喷嘴夹角,确定单个喷嘴水量和拉速范围,并在90°-110°喷嘴夹角范围内对冷却水覆盖铸坯情况进行试验的基础上,确定符合实际情况的喷嘴夹角,制定了8条详细具体的质量控制措施。
为了确保改进措施能落实到位,技术科和连铸车间提前对各项任务进行了详细分解和责任分工,并深入生产现场对喷嘴角度测量、相关设备更换安装、钢水浇注操作标准、相关工艺参数控制及铸坯质量变化情况进行检查,发现问题及时处理,铸坯质量改进效果显著。改造后,1#连铸机铸坯角部裂纹平均缺陷已由3.0级降低至1.2级,组织缺陷和漏钢事故都得到了较好的控制,在铸坯质量提升的同时,也确保了生产的安全顺行。(陕钢汉钢 段少平)
为了解决这一难题,使钢坯角部裂纹得到有效控制,炼钢厂成立了1#连铸机钢坯质量提升攻关组,组织相关人员进行了现场观察、研讨分析,发现造成连铸坯角部裂纹和漏钢的原因是连铸坯进入结晶器后,在二冷零段至Ⅰ段纵向冷却过程中因反复冷却、回温所致。随后,攻关组召开了专题会议,通过测量喷嘴与连铸坯之间距离,推算二冷水对连铸坯断面达到全覆盖所需的喷嘴夹角,确定单个喷嘴水量和拉速范围,并在90°-110°喷嘴夹角范围内对冷却水覆盖铸坯情况进行试验的基础上,确定符合实际情况的喷嘴夹角,制定了8条详细具体的质量控制措施。
为了确保改进措施能落实到位,技术科和连铸车间提前对各项任务进行了详细分解和责任分工,并深入生产现场对喷嘴角度测量、相关设备更换安装、钢水浇注操作标准、相关工艺参数控制及铸坯质量变化情况进行检查,发现问题及时处理,铸坯质量改进效果显著。改造后,1#连铸机铸坯角部裂纹平均缺陷已由3.0级降低至1.2级,组织缺陷和漏钢事故都得到了较好的控制,在铸坯质量提升的同时,也确保了生产的安全顺行。(陕钢汉钢 段少平)
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