近期,针对265㎡烧结增压风机电动机定子绕组温度居高不下问题,生产指挥控制中心设备能源办、能源检计量中心集思广益,通过实施水空冷却器的改造,成功破解了设备瓶颈问题。
265㎡烧结增压风机为高温风机,介质温度通常在180℃左右,其因烟温高、运行环境温度高“两高”问题而导致设备长期运行在高温环境中,而该风机电动机配用的空冷器,完全依靠自身转轴上配套的大型离心式风扇产生的风量来散热,由于环境温度偏高,485r/min的低转速电机产生的风量根本不能满足设备散热要求,从而造成电气绝缘老化加速,设备故障频繁。
此次改造采用水、空双重冷却原理,将原单循环空冷器更换为系统循环冷却水冷却,不再受制于电机转速对冷却效果的影响,通过控制冷却水流量、温度达到降低电机温度的目的;同时,在水冷却器循环过程中加装两套强制风机进行再次冷却,确保冷却系统运行稳定,从而完全满足电动机的散热要求。
经过改造,电动机运行温度下降约15℃,有效功率提高约100KW。由于改造时拆除了原有的大型离心式风扇,从而减小电机的功率消耗,保证电机原有功率完全释放,电机运行电流较改造前下降10A左右,真正实现了设备的经济、高效、安全运行。(生产指挥控制中心 许卫星 严韩伟)
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