近期,公司备受关注的2#、4#高炉炉皮开裂隐患得到彻底消除。这得益于系统检修前的充分沟通与准备,得益于检修项目施工过程中的默契配合和高度关注,得益于检修期间专业人员对开裂炉皮巧施“修补术”攻克了“炉皮裂纹顽疾”。
据了解,2#、4#高炉在热疲劳的作用下应力释放导致炉皮产生裂纹。初次裂纹产生后,由于对其产生原因分析不足而采取临时焊补处理,应力消除不及时,造成应力累加,高炉运行一定时间后,应力急于释放,高炉炉身在炉皮焊缝的薄弱环节再次开裂,循环往复,不断焊接,不断加大焊接影响区,严重缩短高炉炉体的使用寿命。
对此,该单位寻求解决的根本办法,经过上网查资料、同行业咨询、论证等,最终确定由专业维修厂家承担维修。在检修前组织相关单位与专业厂家人员召开专题会,明确作业方案,做足充分准备,利用2#、4#高炉系统检修时机彻底焊接处理。
检修期间,专业厂家施工人员首先利用气刨对炉皮裂纹制作焊接坡口,其次清理焊缝根部粘结物,接着打底焊接,再次对焊缝进行分段填充,最后圆满完成了焊接过程。公司安排维修人员对焊接过程进行跟踪,学习焊接处理技术,使维修工的焊接水平和业务技能得到提升,同时为以后处理同类型焊接作业提供了很好的指导意义。(生产指挥控制中心 许 佩)
据了解,2#、4#高炉在热疲劳的作用下应力释放导致炉皮产生裂纹。初次裂纹产生后,由于对其产生原因分析不足而采取临时焊补处理,应力消除不及时,造成应力累加,高炉运行一定时间后,应力急于释放,高炉炉身在炉皮焊缝的薄弱环节再次开裂,循环往复,不断焊接,不断加大焊接影响区,严重缩短高炉炉体的使用寿命。
对此,该单位寻求解决的根本办法,经过上网查资料、同行业咨询、论证等,最终确定由专业维修厂家承担维修。在检修前组织相关单位与专业厂家人员召开专题会,明确作业方案,做足充分准备,利用2#、4#高炉系统检修时机彻底焊接处理。
检修期间,专业厂家施工人员首先利用气刨对炉皮裂纹制作焊接坡口,其次清理焊缝根部粘结物,接着打底焊接,再次对焊缝进行分段填充,最后圆满完成了焊接过程。公司安排维修人员对焊接过程进行跟踪,学习焊接处理技术,使维修工的焊接水平和业务技能得到提升,同时为以后处理同类型焊接作业提供了很好的指导意义。(生产指挥控制中心 许 佩)
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