近日,陕钢集团汉钢公司轧钢厂频频传来利好消息,Φ22规格,Φ25规格螺纹钢班产、日产均突破产量纪录。
1#棒线是轧钢厂的主力生产线,承担着Φ18mm以上大规格产品的生产任务,随着各规格产量的不断提高,技术人员发现1#飞剪能力已不能满足目前生产节奏的需求,且因粗轧出料速度已达到1.8-2.0m/s,而1#飞剪设计最高运行速度为1.9m/s,已满负荷生产,制约了轧制速度的提高。为此,轧钢厂大力推进工艺优化工作,技术人员通过对所有设备运行情况进行全面分析,决定通过工艺手段解决这一问题。
首先通过设计新孔型使对粗轧出料断面由原来的Φ68mm增大到Φ78mm,其次根据设备能力重新分配粗轧各架次压下量,保证满足设备负荷,这样,由于粗轧出料断面增大,轧制速度降低至1.4-1.6m/s,满足了1#飞剪的剪切要求;此外保证各规格产品尺寸不受影响,对中精轧料型尺寸全部进行了重新设计,确保了各规格中轧孔型都能通用,实现了换规格时快速切换,进一步提高了生产效率。
工艺改造后,4月8日至11日,轧钢厂Φ22和Φ25规格螺纹钢分别进行试轧均一次性成功,连续四日的试轧相继突破之前的班产和日产纪录,并且设备运行稳定,轧制速度较之前均有所提高,此次工艺改造取得重大突破。
据悉,陕钢集团汉钢公司轧钢厂1#棒线还将进行Φ20三切分和Φ25两切分工艺改造,经过一系列的工艺改造后,初步估算棒线产量将较之前可提高10%以上,月可创效200万元以上。(许 栋)
1#棒线是轧钢厂的主力生产线,承担着Φ18mm以上大规格产品的生产任务,随着各规格产量的不断提高,技术人员发现1#飞剪能力已不能满足目前生产节奏的需求,且因粗轧出料速度已达到1.8-2.0m/s,而1#飞剪设计最高运行速度为1.9m/s,已满负荷生产,制约了轧制速度的提高。为此,轧钢厂大力推进工艺优化工作,技术人员通过对所有设备运行情况进行全面分析,决定通过工艺手段解决这一问题。
首先通过设计新孔型使对粗轧出料断面由原来的Φ68mm增大到Φ78mm,其次根据设备能力重新分配粗轧各架次压下量,保证满足设备负荷,这样,由于粗轧出料断面增大,轧制速度降低至1.4-1.6m/s,满足了1#飞剪的剪切要求;此外保证各规格产品尺寸不受影响,对中精轧料型尺寸全部进行了重新设计,确保了各规格中轧孔型都能通用,实现了换规格时快速切换,进一步提高了生产效率。
工艺改造后,4月8日至11日,轧钢厂Φ22和Φ25规格螺纹钢分别进行试轧均一次性成功,连续四日的试轧相继突破之前的班产和日产纪录,并且设备运行稳定,轧制速度较之前均有所提高,此次工艺改造取得重大突破。
据悉,陕钢集团汉钢公司轧钢厂1#棒线还将进行Φ20三切分和Φ25两切分工艺改造,经过一系列的工艺改造后,初步估算棒线产量将较之前可提高10%以上,月可创效200万元以上。(许 栋)
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