本网洛川讯(李佳)1月10日,记者从延安石油化工厂汽油精制装置现场获悉,该套装置设计每年消耗吸附剂60-90吨,按照全国同类装置单耗水平计算,年消耗指标应为54吨,2016年全年实际消耗吸附剂13吨,节约吸附剂约40吨,减少等量废吸附剂产生,按照每吨吸附剂20万元计算,可为该厂生产成本省出800万元,实现了企业效益、环境效益双赢。
为了降低生产成本,该厂在生产管理中实施技术精细化管控,严密紧盯吸附剂循环反应全过程,按照工艺指标,严格控制参数,通过加强对闭锁料斗氢气过滤器、氮气过滤器差压增长监控,及时排查和解决程控阀内漏,以降低吸附剂的损失;安排技术员定期对易磨损管线进行测厚,防止管线穿孔。同时确保巡检质量,做到早监测、早发现、早处置,杜绝吸附剂跑损。
在质量把关方面,该厂实时监控吸附剂质量和运行状况,加大对吸附剂的化验频次,对其细粉粒径、硫含量、碳含量、筛分组成等进行化验分析以及总结和分析数据,以此来合理控制再生器线速,适时添加和置换吸附剂,保持吸附剂活性,避免吸附剂跑损,造成“事故”消耗。此外,该厂还实施了技术改造,将装置取热方式改为氮气取热,稳定操控再生器温度,减少吸附剂失活。
除外,该厂还不断摸索和优化操作,创新吸附剂加注模式,采用多次少量、定时定量的加剂方式,每周一三五添加,每次添加五分钟50至70千克,这样避免了一次大量添加,造成细粉增加,有效降低了吸附剂的消耗。再有,该厂还通过小改小革,改进取样方式,即舍弃了以往用大而不透明的取样罐取样,改为巧用阀门开关,在阀门关闭状态下利用管线的余量进行取样的方法。这样既实现了精确少量得取样,每年还可减少0.26吨吸附剂浪费,节约5.2万元。
据联合三车间刘春林表示,自汽油精制装置2013年12月份投产以来,该厂严格管控吸附剂消耗,取得了显著成效趋势,2014年实际消耗吸附剂12吨,2015年实际消耗10吨,2016年实际消耗13吨,远远低于装置吸附剂消耗的设计指标。同时与全国同类装置吸附剂平均剂耗的0.3kg/T相比较,该厂平均剂耗每吨消耗降耗0.07kg/T左右,节支降耗卓有成效。
上一篇
下一篇
最新文章
推荐文章
资讯