陕钢汉钢钢轧事业部石灰消耗达到全国先进水平
石灰是转炉炼钢主要的造渣材料,具有脱P、脱 S能力,也是用量最多的造渣材料,其质量好坏对冶炼工艺操作及生产成本等有着重要影响。十月份以来,为了进一步降低石灰消耗,陕钢汉钢钢轧事业部针对转炉单系统生产,从石灰质量到石灰使用过程严格控制,从而石灰消耗达到25.55kg/t,较9月份的32.44 kg/t降低6.89 kg/t,创今年最好水平,达到全国先进水平。
严格质量把控
由于8万立方米煤气柜检修,三立公司停止向供应炼钢石灰,冶炼所用石灰均为外购石灰。为了严把外购石灰质量,事业部原料工段对每车外购石灰,首先观察粒度和表面质量,要求外购石灰含沫量小于10%,对超过的坚决予以扣除,促进供应厂家改进石灰质量;其次,严格按照规定对每车石灰进行5点取样,每车石灰入仓一半再次检查石灰块度及含沫量,对每车含沫量差别比较大的加大扣沫力度,对所取得试样每班进行生过烧测定,对石灰质量信息及时告知炉前,为炉前操作提供准确的依据。
合理渣料配比结构
为确保冶炼正常的情况下降低石灰消耗,事业部技术科、转炉工段通过热平衡计算,将废钢加入量由原来的12吨减少到8吨,每炉加3吨石灰石,石灰消耗减少1.2吨,既确保化渣对石灰的需求,又保证转炉冶炼的热平衡。由于用部分石灰石替代石灰降低炼钢成本2.3元/吨钢。
通力协作保化渣效果
事业部技术科相关人员现场指导操作,对铁水S高时及时调整石灰加入量,杜绝了成份废品。在冶炼的实践操作中,转炉工段制定了详细的操作方案,对渣料的加入时机、加入量进行详细规定,各班组在执行过程中对发现的问题及时向工段反映,由工段及时调整操作方案,确保冶炼前期早化渣,冶炼过程中渣化透,达到预期的脱P、脱S效果。
陕钢汉钢钢轧事业部 王鲜明 刘超
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