延安石化:叶轮“瘦身”降能耗

延安石化:叶轮“瘦身”降能耗

2015-10-27 11:16:08    5037次点击               发布者:李铂岩       字体:【

 本网洛川讯(李佳)面对石化行业当前经济运行的严峻形势开展增收节支、提质增效活动是企业发展效益的关键,为此,延安石油化工厂着力抓好节能生产,在增收节支上下功夫,做文章,设备创新改造入手,抓关键,以此来达到优化操作、消除设备隐患、节能降耗的效果,从而推进企业在新常态下实现稳中求进、提质增效的奋斗目标。

近日,该厂负责生产国五柴油柴油精制装置技术组结合增收节支活动,将创新“金点子”应用在实际生产中,对柴油精制装置产品出装置离心泵进行“瘦身”——切割叶轮,降低泵的额定扬程,降低运行电能,使机泵始终运行于高效区间,提高机泵效率,降低电能消耗。

柴油精制装置通过产品出口离心泵将精制柴油输出,需要过三台换热器连续换热给产品降温。在切割前,该泵的出口压力可达到3.5MPa,而后路换热器的最高承压能力为3.0MPa,即在运行过程中存在生产安全隐患同时也增加电能的消耗对此,结合以满足装置运行需求和泵实际运行情况根据切削定律对叶轮进行。在切割过程中,技术人员通过对泵流量、泵出口压力、机械性能曲线以及切割后的机械效率等参数进行科学核算,制定叶轮切割方案,确保叶轮运行满足现场要求最终首级叶轮外径由Φ262切割至Φ253,两个次及叶轮外径由Φ363切割至Φ350

据该厂联合五车间设备主任介绍,离心泵叶轮切割前满负荷运行电流为29A,切割投用后满负荷运行电流为25A,按电流下降4A计算,该泵每年可节约电487168千瓦时,按工厂用电每度0.5元、每年运行8000小时计算,每年可节省约24.4万元。此次叶轮切割技术,不仅降低了泵的扬程,避免泵因流量过小而引起抽空、振动大等设备安全隐患,同时又实现了节约能耗。

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