本网洛川讯(李佳)“原柴油精制装置和加氢装置设计注水采用除盐水,一年需消耗16.8万吨除盐水,由于除盐水的生产成本高,我们优化“用水”工艺,改为用净化水替代除盐水注水,截至六月底,两套装置半年就已节约5.2万吨除盐水。”延安石油化工厂节能科副科长李德指着装置介绍到。
今年以来,延安石油化工厂按照生产与创新并重的原则,加强装置生产全过程的节能控制,积极探索,开源节流,深挖装置节水潜能,大力推行节水“新招”“妙招”,以实现合理科学的用水和节水。
合理配置资源,巧妙用水。在汽油精制装置再生器的取热过程中,由原来除氧水取热改为氮气取热,即为用氮气温度的提高转化为热能,不仅优化再生器温度的操作控制,每月还可节约除氧水约300吨。
严把控制水量关,加大产水率。该厂根据生产实际,要求除盐水产水率不小于56%,以产水率的提高来降低除盐水的生产成本,从而减少高浓污水的排出量,真正起到节能减排的功效。据了解,1至6月份,该厂除盐水装置共用生产水量1474212吨,除盐水产量831619吨,除盐水平均产水率达56.4%。
节水技术革新,再出新措施。该厂对凝结水与循环水换热的换热器进行改造,即换热系统原为两台并联螺旋板式换热器,改为一台板式换热器。经改造后,每小时保守估计循环水循环量降低150吨,在实现了节能降耗、简化了流程、降低了操作难度的同时,还在设备方面减少静密封泄漏点,方便了检修,并易于修复。同时该厂还加强循环水冷却器的泄漏监测,旨在提高循环水的重复利用,该厂优化循环水系统的运行,通过优化药剂配方,努力提高循环水的浓缩倍数至2.5 以上,实现了每小时节约补充水(补充水为新鲜水)20m³。
除外,该厂还注重水的减排、回收、再利用等工作,始终要求基层一线集中关注“长流水”、“水洗水”、“含硫水”等减排工作;加强日常雨水收集管理,进一步回收再利用;加强消防系统的检查和管理,严禁使用消防水绿化,绿化浇灌使用低浓回用水;加强后勤管理,减少水资源浪费,对全厂职工加大节约用水的宣传力度,强化节水意识;加强食堂管理,在保证清洁卫生的前提下,节约用水,禁止长流水现象发生。