近日,陕钢汉钢炼铁事业部烧结作业区利用设备大修停机时机对燃1#带进行全面的改造施工,投产使用后取得良好效果。
燃1#带为大倾角裙边皮带,总长近230米,其中坡段150米,坡度23.5°,因前期工程设计问题,皮带支架单薄,皮带运行时支架晃动,皮带裙边在独头托辊端刮蹭严重,致使独头托辊和裙边皮带使用寿命短,备件更换量大,消耗费用高。尤其当皮带运行一段时间后,松弛量大,受拉紧丝杆调节距离范围小及皮带尾轮紧凑空间的限制,不能完全将皮带张紧,皮带出现机头滚筒处打滑现象,严重影响皮带送料生产。
鉴于燃1#带不好运行的状况,为了降低运行成本、消除设备故障,降低岗位劳动强度以及改善皮带维修更换的便利性。炼铁事业部高度重视,并组织人员进行技术攻关。技术人员通过严谨的理论计算和大量的实验观察,对改造的可行性和经济性进行分析,最终确定使用人字形花纹带替代大倾角裙边带方案。随后核算材料,申报备件,出具施工图纸,编撰施工方案,等待时机,组织实施。
炼铁事业部紧抓1#炉、2#炉同步停机检修的最佳时机,充分做好改造前的准备工作。“焦末储备到位,材料备件到位,现场工器具到位,人员组织到位,安全保障措施到位,准备开工”郭国华一声令下,小组成员各司其职按照改造施工方案开始大显身手。
在技术攻关小组积极的筹备和努力下,旧带拆除结束,上托辊支架安装完成,配重系统完成,增面轮、压带轮安装完成,新带上带结束,准备硫化皮带接头,各个环节的时间节点远超预期,改造工作非常顺利。
凌晨3点,皮带接头硫化结束,虽然一切程序进展有条不紊,然而悬在设计人员的心中那块沉甸甸的石头,越来越重,毕竟这次挑战的是原设计院的设计,压力有多大,可想而知。
一大早,攻关小组才休息了4个小时,大家都像热锅上的蚂蚁早已按耐不住心中的期待,继续加紧对皮带机进行空载调试。
一切安全事项确认到位后,随着作业长的一声令下“上料试车” ,看着乌黑的焦炭从料仓落入皮带,然后通过皮带水平段,过压带轮爬坡,送往机头落料,在场的所有人都开心的相互庆贺。因为大家的辛苦没有白费,多日来的压力也得到了释放,付出努力也开花结果,毕竟这次颠覆了设计院的原始设计理念,大家心里满满的成就感。
经过近几天的生产,设备运行平稳,解决了原有皮带的不良问题,改造达到了预期目的,可谓非常成功。通过此次改造,不但降低了岗位劳动强度,消除了设备运行故障等问题,而且直接节省皮带更换费用30万元,年可节省备件及维护费用15万元,间接减少生产损失5万以上。(肖玉庆)